欢迎光临~米乐体育m6官网下载_米乐足球网页版_全新米乐游戏平台官方网站!
语言选择:繁體中文

天然气/燃油/甲醇锅炉

炼油厂使用在线型蒸汽冷凝水分析仪确定锅炉污染源恢复生产

  近来在美国德克萨斯州,一家大型炼油厂的锅炉发生蒸汽冷凝水污染和严重结垢,导致意外停产。锅炉受损、非常规维修、停产等带来的经济损失,迫使炼油厂开始评估现行的冷凝水监测技术。评估小组得出的结论是,现行的有机污染物浓度测量方法经常报数偏低,而且定期吸样的取样方法不足以实现立即警报操作人员发生污染事件。

  ,从而更好地保护资产设备、延长生产运行时间;应采取更加频繁的、连续的、实时的有机物监测方法,使其能够立即对操作人员发出污染警报。炼油厂还要求,他们在在线型监测技术上的投资必须从实实在在的生产延长时间中得到补偿。

  以前,工厂蒸汽冷凝水的监测,是通过收集吸取的样品,并送到现场实验室,进行有机碳分析。实验室测定结果通常报告结果是,碳含量低于1 ppm。调查显示,吸取样品的方法无法为分析提供有代表性的样品。在运送样品和等待分析的过程中,样品会冷却;在取样过程中,结垢的主要成分烃类会通过挥发与分相丢失。

  炼油厂的评估小组评估了能够以冷凝水应用中常见的温度来采集和分析样品,以证明在碳分析中充分反映了实际烃污染的方法。他们还评估了用在线型分析仪来达到上述目的,从而为生产提供不间断保护的方法。在线型仪器的生产厂商通常为保护仪器部件而冷却要进入的样品,但炼油厂能够正常的使用Sievers分析仪研发的在线型取样器

  ,因此决定采取此技术方案。评估小组采集并评估了两个月时段的数据(见图1)。多个方面数据显示,有机碳的典型浓度约为2 ppm,时而发生的污染事故时浓度达20-40ppm。连续监测还就一次严重的有机物污染事件向操作人员发出警报,当时碳浓度飙升到400 ppm以上。此类监测就无法在实验室分析中完成,是因为污染事件的偶然性,以及吸取的样品冷却后,基体发生变化。

  持续的监测确认了偶尔发生的来源不明的有机物污染。炼油厂决定,将冷凝水流经颗粒活性炭(GAC,granulated active charcoal)床,以消除较小的偏差。操作人员将分析仪的配置改为双样品流模式,分别测量流进和流出GAC床的样品流。分析仪通过有机物百分比去除率计算来提供确定GAC床有效性的连续数据。

  。准确测量冷凝水质量,不但能降低结垢风险,而且能帮助用户做出再利用或者弃置冷凝水的正确决定。

  ,能处理高浓度盐、油及其它物质,而此类物质曾对工业应用中的在线型分析仪的可靠性造成损害。当SCWO技术同高温取样系统一起使用时,就能可靠地、连续地分析含有高浓度烃污染的难以对付的两相样品。这就使炼油厂能够改进监测方案,即时收到冷凝水污染警报,从而保护设备资本,延长生产运行时间。

  通许县城市管理局(通许县城市综合执法局)4095.00万元采购超净工作台

  参会指南ACCSI2024第十七届中国科学仪器发展年会——融合创新 质领未来

  多位资深专家这样认为,人才教育培训体系的搭建是科学仪器发展的根基ACCSI2024科学仪器高技能人才发展论坛第二轮通知

  生态环境部印发《固态废料分类与代码目录》和《固态废料对环境造成污染防治信息发布指南》

  【新品】看升级款如何事半功倍!Sievers M500在线 RL的对比

  访谈 Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪的创新理念与方法